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09
2026.05
“节”尽所能.四川德胜“抠”出真金白银
4月以来,四川德胜集团钒钛有限公司以节电降本为重点,多点发力,通过精准管控、精细调控、实施节能改造等措施,能源降本工作见到实效。
——精准管控,年节约电费超100万
在炼铁厂空压机房,原本轰鸣不止的三台250kW空压机,如今安安静静地“歇”了一台。正是这台设备的停运,将使每年节约电费超过100万元。
过去,在压缩空气等动力介质管理上,部分员工习惯“多多益善、保险至上”,即便存在富余浪费也是为了避免生产波动。炼铁厂瞄准这个常年“三台联转”的能耗大户进行降耗攻关。攻关小组成立后,首先对全厂各用气点——高炉喷煤、仪表阀门、除尘脉冲等——进行了连续一周的精确计量与动态分析。发现3台250kW空压机在实际生产的中低负荷时段,存在20%—25%的富余量。基于数据,攻关小组重新修订了《压缩空气调度操作规程》,错峰调节非关键用气设备的启停时间,并对管网“跑冒滴漏”进行全面排查封堵,将无效损耗压到最低。
接着在确保高炉等主体工序绝对安全的前提下,攻关小组选择在生产负荷最平稳的时段,尝试停运一台空压机。连续72小时密切监控,管网压力始终稳定在安全区间,以精准计量数据来打破经验惯性,且同步制定了应急预案。“数据支撑+动态监控+快速响应”,成功让员工从“担心出事”变为“心中有底”。经过近期试运行与动态微调,“两台运行”模式逐步趋于稳定,一旦试运行结束,将彻底告别常年三台运转的历史。每月直接节约11.7万元,每年超过100余万元。
员工正在查看空压机组运行情况
炼铁厂已建立动态压力监控机制,并将成功经验复制到水泵、除尘风机等其他高耗能设备,全面消灭“大马拉小车”的浪费现象。同时,着手将能耗指标分解到班组、挂钩绩效,让“当家理念”在每一个阀门、每一度电上落地生根。
—— 精细化调控,4月份节点近10万度
烧结厂原料车间聚焦高耗能环保设施,通过精细化调控深挖降本潜力,4月份实现节电近10万度,实现环保达标与降本增效双赢。

车间团队在破矿除尘配电室调研收集数据
面对高位运行的电耗,车间主要管理骨干锁定除尘风机这一常用环保设备作为破题关键,通过数据对比和现场调研发现,除尘风机存在“大马拉小车”问题。针对该问题,车间迅速依靠精细调控降电耗,编制并落实《烧结厂原料车间用电节能降耗管理办法》。
通过车间团队蹲点值守,精准优化变频参数、严控运行电流,车间走出一条“盯现场、建制度、精调控”的降本之路,“抠”出实效:4月份翻车机除尘系统节电60725度、矿系统除尘系统节电38610度,累计节电99335度,创效约3.97万元,能效降下来的同时全程保障环保设施稳定运行、达标排放,实现“环保+降本”双赢。
—— 装备升级赋能,节能改造超额达标
降本增效不仅靠“抠”,更要靠“改”。装备部设备科锚定公司年度生产经营目标,将目光投向了更深层次的设备节能改造。面对钢铁行业“高成本、低利润”的挑战,他们以精益运维为抓手,近期在炼钢厂水泵节能改造上交出了一份亮眼答卷。
改造后的炼钢2#连铸循环水系统1#水泵
5月初,装备部顺利完成了炼钢厂2台节能水泵的改造任务,节电效果远超预期。其中,炼钢2#连铸循环水系统1#水泵改造后,节电率达到42.31%,大幅高于技术协议规定的20%;炼钢净环低压供水循环水系统1#水泵改造后,节电率达16.49%,同样超出技术协议要求的14%。这一改造不仅有效降低了电力消耗,更用实际行动践行了绿色发展理念,成为公司降本增效工作中由“修修补补”转向“技术驱动”的典型缩影。
记者:敖翔宇 魏川 季慧
出品:新媒体工作室
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